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김종규 (한국항공우주연구원) 한영민 (한국항공우주연구원) 이광진 (한국항공우주연구원) 임병직 (한국항공우주연구원) 안규복 (한국항공우주연구원) 김문기 (한국항공우주연구원) 서성현 (한국항공우주연구원) 최환석 (한국항공우주연구원)
저널정보
한국추진공학회 한국추진공학회 학술대회논문집 한국추진공학회 2009년도 제33회 추계학술대회논문집, Nov
발행연도
2009.11
수록면
69 - 73 (5page)

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75톤급 액체로켓엔진 연소기의 1/2.5-scale 연소기의 시험 결과를 기술하였다. 연소기의 연소압력은 60 bar, 추진제 유량은 약 89 kg/s 그리고 노즐 팽창비는 12이다. 연소성능 및 재생냉각 성능, 연소기의 내구성 확인을 위한 수회의 설계점 연소시험과 저압조건에서의 작동성 및 연소성능을 검증하기 위한 시험이 수행되었다. 모든 연소시험은 하드웨어의 손상 없이 성공적으로 수행되었다. 본 시험결과는 향후 75톤급 연소기의 저압 연소 조건에서의 시험 가능성을 제시하고, 설계점 조건에서의 연소 성능을 예측하는 기본 데이터로 활용될 수 있을 것이다.

목차

ABSTRACT
초록
1. 서론
2. 75톤급 연소기의 1/2.5-scale 축소형 연소기
3. 시험 결과
4. 결론
참고문헌

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