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[학술대회자료]

  • 학술대회자료

류민형(한양대학교) 조이상(한양대학교) 조진수(한양대학교)

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초록

멀티 덕티드팬 무인항공기 추진용 덕티드팬의 로터 블레이드의 스태킹 지점을 변화시켜 추력성능에 미치는 영향을 평가하였다. 이전 연구에서 설계된 로터의 시위길이에서 1/2, 1/4 지점에서 스태킹을 하여 한양대 중형아음속 풍동에서 추력과 소요동력을 측정하였고, 45°경사열선을 이용해 로터의 입구와 출구에서 3차원 유동장을 측정하였다. 1/2스태킹 로터에서 팁와류가 크게 증가함을 확인하였고, 1/4 스태킹 로터에서 2%의 추력 성능 향상을 확인하였다.

The stacking line of the rotor for ducted fan UAV is changed by 1/2, 1/4 of chord length. In a previous study designed rotor in length 1 / 2, 1 / 4 point of stacking the Hanyang university subsonic wind tunnel, in the thrust and power required was measured, 45 ° inclined hot-wire using a rotor inlet and outlet from the three-dimensional flow field were measured. 1/12 Stacking the rotor has determined that the significant increase in the tip vortex, 1/4 to 2% of the rotor thrust stacking performance was confirmed.

목차

초록
ABSTRACT
1. 서론
2. 연구내용 및 방법
3. 결과
3. 결론
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